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球阀工作密封投退问题的分析与处理

发表于 2016-8-23 10:14:18 | 2350 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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发表于 2016-8-23 10:14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子人社区网讯: 摘  要:福建穆阳溪周宁水电站安装2台直径1720mm球阀,#2球阀刚投入时整体运行状况良好,后期出现影响自动开机的工作密封投退问题。经过分析,原因主要为密封损坏及先天设计不足。修改#2机组球阀开启流程,更换了新的D型密封,重新设计整套D型密封盘根,实施后未再出现类似问题。
关键字:球阀 密封 投退 设计
  

1 设备简介

福建省穆阳溪周宁水电站是穆阳溪梯级的核心电站,总装机容量为2×125MW,年发电量达6.58GW·h,在福建省电网中承担调峰和补偿任务。#1,#2机组分别于2005年4月18日、4月15日正式投入商业运行,而#1,#2球阀于2004年5月已投入运行。球阀安装于蜗壳前,上游侧设有检修密封,下游侧设有工作密封,如图1所示。周宁水电站是全国有名的水头在400m以上的高水头电站,电站开机前先开球阀,停机后再关球阀,除检修时投入检修密封外,每次停机关闭球阀时只需投入工作密封。


图1 部分球阀总装配

2 球阀基本参数

球阀型号为QF440-WY-172,控制柜型号为QKG-6.4/Φ40,其他参数见表1

表1 球阀基本参数


3 球阀工作密封无法退出原因分析及处理

3.1 原因分析

自2007年以来,#2机组偶尔会出现球阀工作密封不能自动退出,影响正常开机的情况。2007年11月机组小修后,在开机过程中经常出现球阀工作密封无法自动退出的故障。经检查发现,工作密封无法自动退出时,球阀控制柜内退出工作密封的HV10液动阀却已开启,排水管有水流排出,HV10液动阀本体有持续水流声音,工作密封投入腔压力仍未下降。对球阀工作密封投入腔进行排水后,工作密封能正常退出,HV10液动阀本体持续水流声音消失。

  2008年春节前,针对上述现象,现场人员依照图纸(部分球阀机械液压系统如图2所示)将所有可能的原因排查一遍,如更换HV10液动阀及SV08电磁阀,清洗所有操作水路、油路、液压模块及工作密封投入腔,将SV08电磁阀电气回路甩开进行手动退工作密封,但仍不能解决问题。判断造成工作密封无法自动退出的原因可能是投入腔(图2中517对应腔)与排污腔(图2中518对应腔)之间密封不良引起,提出综合意见为结合机组小修机会,拆除工作密封,进行全面检查。

图2 部分球阀机械液压系统

  在该水电站运行管控模式改变前,地下厂房有人值守,一旦发现球阀工作密封无法自动退出而影响机组自动开机时,值守人员马上赶到球阀现场对投入腔进行排水,工作密封退出后开机流程会继续自动执行。但自2008年1月1日运行管控模式改变后,地下厂房不再安排人员值守,若出现类似现象,运行人员从中央控制室赶到球阀现场需要花费5min以上,有可能造成开机不及时。面对此问题,技术人员开展进一步深入分析,得出结论为:工作密封投入腔与球阀下游侧水已相通,发生相通有3种可能。
  (1)工作密封止漏环最后1道D型密封遭沙子等异物损坏。
  (2)工作密封导环与止漏环的密封面遭到沙子等异物破坏造成局部损伤。
(3)设计先天不足。

  3种情况都只能待#2机组小修时拆下工作密封,通过更换新的D型密封或修复密封面,才能解决工作密封不能自动退出的问题。
3.2 应对措施

  技术人员针对工作密封投入腔与球阀下游水相通情况,认真研究设计图纸,结合其他相关的多种球阀设计模式,提出2种处理方案。
3.2.1 方案1`

方案1与原设计理念显著不同。球阀开启旁通阀至工作密封退出的原设计流程(如图3所示)为:SV06电磁阀动作旁通阀开启,待球阀上、下游水压差达到设定值后,PS503压差控制器动作,电磁阀SV08动作HV10液动阀开启,工作密封自动退出。修改后的设计流程(对工作密封受力影响最大)为:将退出工作密封流程(SV08电磁阀动作,HV10液动阀开启工作密封退出)移到旁通阀(SV06电磁阀动作)开启之前,待球阀上、下游水压差达到设定值后,PS503压差控制器动作开球阀。该方案已得到厂家设计师确认满足设计要求,运行半年时间不会对工作密封造成影响。


图3 球阀开启程序

3.2.2 方案2

  在工作密封投入腔排污管V59排水阀后加装电磁阀,V59阀由常闭变为常开,电磁阀开启加到开阀流程SV08电磁阀(退工作密封)开启之前,延时2s自动复归。
作为短时间的处理方案,方案1操作简单,在机组小修前修改球阀开启流程,机组小修时检查问题,处理后再将程序恢复即可;方案2需要重新采购能自动控制的小阀门,还要布置自动控制线路,相对繁琐。综合考虑后决定采用方案1,并对方案进行适当完善:修改#2机组球阀开启流程,球阀下游侧未建全压之前,先开旁通阀2s,然后再退工作密封。

  采用方案1运行3个多月后,再次出现类似问题,再次修改球阀开阀流程,将退出工作密封与开启旁通阀同步并列进行。修改球阀开启流程投入运行到年度机组小修前,未再出现过因工作密封不能自动退出而影响开机的情况。
  结合机组小修时查出问题系工作密封止漏环最后1道D型密封压紧量偏小造成,采取不换工作密封,只更换3道D型密封的措施,换上新密封后测量发现最后1道D型密封压紧量明显增加0.1~0.4mm,机组小修时做试验及投入运行后工作密封投、退均正常,随后将球阀开启流程修复原状。
4 球阀工作密封无法投到位原因分析及处理

4.1 原因分析

机组投入运行11d,球阀在关闭流程(如图4所示)执行完毕后出现工作密封无法投入到位故障,经现场检查,现象如下。


图4 球阀正常关闭程序

(1)工作密封在旁通阀打开的情况下能够投入到位,工作密封投入腔水压达到4.3~4.5MPa。

(2)旁通阀关闭后,工作密封会向下游侧退出1.1mm左右,工作密封投入腔、检修密封退出腔及蜗壳水压在2.0~2.3MPa,蜗壳前钢管处有尖锐的水流声,工作密封无法投到位。(3)此时打开旁通阀执行工作密封退出操作,往往无法退出,经多次手动开、关旁通阀及投、退工作密封,使工作密封在正常投入到位的情况下球阀才能正常退出。

  (4)检查工作密封投入不到位情况,HV10液动阀已切换到位,压力水源已进入工作密封投入腔,且HV10液动阀排水管无水流排出;检查导环与球阀结合面均无间隙;旁通阀打开,工作密封在退出状态下,打开工作密封投入腔排污阀无水流流出。
4.2 处理措施

  针对上述情况,一方面要求运行人员在问题没得到解决前,应加强停机后对#2机组球阀部分的检查,发现工作密封投入不到位应及时处理,确保下次正常自动开机;另一方面取消行程阀及液动阀节流塞,以增加压力水流量及流速。经测量工作密封退出时间为8.4s,投入时间为7.5s。刚取消行程阀及液动阀节流塞时,经多次试验工作密封投、退正常,但一段时间后仍会出现投入不到位问题,随后采取钢管压力水直接补充工作密封投入腔的方式,与制造厂家沟通后对液动阀进行扩孔处理,但问题仍没有得到解决。
  2009年2月底,技术人员结合#1机组球阀工作密封投、退正常及其他电站运行正常的情况,认为设计可能存在公差配合问题,请厂家对最后1道D型密封压紧量进行全方位复核。结果表明,在最不利工况时,最后1道D型密封不仅没有压紧量,还出现一定间隙。对工作密封最后1道D型密封盘根做加大设计,按设计修改图重新采购整套加大的D型密封盘根。自2009年10月底机组小修更换密封盘根后,#2球阀至今未再出现类似问题。
5 结束语

通过周宁水电站#2球阀工作密封投、退问题的分析及处理,总结出2点经验。

  (1)当球阀工作密封出现不能自动退出问题时,通过现场试验及多方咨询,修改了球阀的自动开启流程,暂时解决了球阀工作密封不能自动退出而影响开机的问题。
  (2)球阀工作密封自动投入设计方案存在问题,通过对工作密封最后1道盘根进行加大设计,彻底解决了球阀工作密封不能自动投入或退出而影响开机的问题。

来源:网络转载

 

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